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环保污水处理有星普就不怕会超标了

发布人: 广东星普节能光电有限公司 浏览:997 发布时间: 2019-10-23

染料废水紫外线+臭氧深度处理工艺

随着染料行业的发展,染料废水排放量急剧增加。染料生产过程中多以苯、萘和蒽醌等化合物为原料,其产生的废水含有多种染料和中间体,成分复杂,发色能力强。属于高色度、高COD、高含盐量、低可生化性难降解的“三高一低”工业废水。广东星普大功率强辐射紫外线灯非常适合应用到降解污水COD,使水体达到排放标准。

目前,染料废水处理的技术或工艺主要有:(1)絮凝沉淀法:染料废水水溶性强、絮凝沉淀效果差、且含有金属螯合物的上清液在阳光直射下易返色;(2)吸附法:吸附剂成本高、吸附容量有限且再生困难;(3)高 氧化技术:处理效果好,且不产生二次污染,但成本高,且处理含盐量高的染料废水时易堵塞;(4)生物法:成本低廉,但微生物富集驯化困难。从处理效果和性价比考虑,目前将多种方法组合起来应用于染料废水处理已成为研究热点之一。

研究人员实验在前期厌氧+好氧生物处理染料废水的工艺基础上增加臭氧紫外高 氧化技术,对染料出水进行深度处理,使其达到纺织工业污染物排放标准(GB 4287—1992)。也为类似难降解工业废水处理提供借鉴解决办法。

 

1 实验方法
 1.1 实验染料废水
安徽某染料化工厂是一家以生产多种染料产品为主的企业,包括 酸性染料、中性染料、媒介染料和染料中间体等,整个生产工艺排放的综合染料废水COD为10 g/L、色度为12 000、盐质量浓度为9 g/L,B/C约为0.15,属于典型的难降解工业废水。前期通过小试、中试和工程实际应用,已建成“混凝+气浮+水解酸化+好氧”这一处理工艺,大大降低了染料废水中有机污染物浓度,其好氧池出水 COD 为300 mg/L。为进一步提高出水水质,采用臭氧紫外组合工艺深度处理好氧池出水,以期达到排放标准。

  1.2 实验装置及流程

实验装置由研究组自行设计,杭州某水处理设备厂生产,其主要特点是O3氧化和UV光催化作用分立进行、动态循环。该装置主要的工作流程为:(1)开启进水泵将染料废水泵入反应器中;(2)开启氧气瓶,根据实验需要调气体流量;(3)开启臭氧发生器;(4)打开回流泵,开启紫外线反应器进行UV光催化反应;(5)实验尾气经过颗粒活性炭吸附后排出。该装置简单易操作且尾气经过吸附处理后排放,具有明显的经济效益和环境效益。

   1.3 项目测定方法
COD采用重铬酸钾回流滴定法测定;pH采用玻璃电 法测定;臭氧采用碘量法测定,CJ/T 3028.2—1994。

2 实验结论


1)臭氧紫外工艺协同深度处理染料废水效果较好,其处理效果要明显好于臭氧和紫外单独处理染料废水时的效果。在臭氧质量浓度为40 mg/L,紫外线照射强度为40 μW/cm2,反应时间为50 min条件下,臭氧、紫外和臭氧紫外协同处理染料废水时COD的去除率分别为44.8%、19.6%和68.9%。

2)臭氧浓度、紫外线照射强度和反应时间的增加有助于增加染料废水的处理效果,而pH在过酸或过碱条件下均不利于臭氧紫外协同深度处理染料废水。此外臭氧紫外工艺协同深度处理染料废水,其有机污染物降解动力学属于准一 反应,且降解速率常数K随着紫外线照射强度增加而增大。

3)臭氧紫外工艺协同深度处理染料废水 佳工艺参数为:当pH为6~8时,臭氧质量浓度为50 mg/L,紫外线照射强度为40 μW/cm2,反应时间 60 min情况下,COD去除率为69.9%~72.1%,出水COD为83.7~90.3 mg/L,达到纺织染整工业污染物排放标准(GB 4287—1992)(小于100 mg/L)。

 

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